金刚无缝胆—继防电墙后,海尔热水器又一颠覆性革新金刚无缝胆

原标题:金刚无缝胆—继防电墙后 , 海尔热水器又一颠覆性革新

金刚无缝胆—继防电墙后,海尔热水器又一颠覆性革新金刚无缝胆
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金刚无缝胆自1986年推出第一台热水器 , 海尔始终致力于自主研发、自主创新 , 为用户提供安心舒适的沐浴体验 。 2002年 , 海尔热水器推翻传统的漏电保护技术 , 防电墙技术先后被写入国家洗浴安全标准和国际洗浴安全标准 。 至今 , 海尔热水器已在全球范围内连续9年全球销量第一 , 累计守护一亿家庭洗浴安全 。 时代在变 , 用户需求在变 , 作为家用电器行业龙头品牌 , 海尔热水器始终以用户为中心 , 致力于自主创新核心科技 , 解决用户使用痛点 。 长久以来 , 由于中国水质酸碱差异大 , 对内胆腐蚀严重 , 热水器漏水问题频出 , 为用户家庭财产安全带来了隐患 。

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海尔热水器的准则永远是以用户为中心 , 所以我们决心挑战内胆0漏水 , 为用户的安心沐浴保驾护航 。 ”想起最初研究金刚无缝胆的初衷 , 内胆结构模块模块经理苏进如是说 。
其作始也简 , 其将毕也巨 。 工程师们辗转走访用户、分析水质 , 反复研究漏水内胆 。 他们发现 , 90%的内胆漏水都发生在焊缝连接处 。 但彼时行业中热水器内胆都采用三段式工艺 , 胆头和中间有三条非常长的焊缝 , 但焊缝处工艺会出现钢板的裸露问题 , 极易受水中酸碱物质的腐蚀 。

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那段时间 , 在研发室中 , 各种减少内胆焊缝的方案不断推出又不断否定 , 研发过程也一度陷入停滞阶段 , 此时一个保温杯给了苏进灵感 , “都是盛装热水 , 但是保温杯的底部是没有缝的 , 我们的内胆是不是也可以这么做呢?”历经数月 , 无数次的推翻重来 , 最终经过反复论证 , 一个彻底取消内胆胆头焊缝的方案出炉 。 方案的确定是研发的第一步 , 使用的材料、工艺、生产设备要面临更巨大的挑战 。 为了解决热水器漏水这一行业难题 , 海尔热水器毅然决然投入了2000万资金 。 谁也不曾想到 , 此次研发过程历经十年 , 四次大规模升级 , 100多次试炼 。 从最早采用冷轧板配合定制设备到开发高强度热轧酸洗钢板 , 成功提高内胆承压能力到30万次 , 承压性能远超国际标准的16万次 。 但工程师们仍不满足 , 继续探索通往更高品质的突破口 。

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“整个过程我们做了反复的实验 , 浪费了无数的钢板 。 ”苏进说 , 功夫不负有心人 , 最终与宝钢集团联合研发出了深拉伸专用的高强度冷轧搪瓷钢板 , 顺利投产 。 电热水器发展多年 , 内胆漏水难题依然存在 , 是因为内胆看似结构简单 , 制造工艺却异常复杂 , 对材料的韧性、耐压性等要求极高 , 只有极少的材料能够满足要求 , 而且生产步骤中任何微小的因素 , 都会影响最终性能 。 苏进解释 , 钢板拉伸后表面会产生褶皱 , 这对于后期两个胆体的焊接非常不利 , 为了解决这个问题团队试过很多方案 , 选了当时世界上很先进的一种工装旋切技术 , 把精度控制在了0.05毫米 , 以此来保证它这个表面是平整和光滑的 。

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胆体没问题了 , 搪瓷的问题又来了 。 温度的高低、搪浆的质量 , 调和的水质 , 都需要一一去试验敲定 , 才能保证搪瓷层长久耐腐不脱落 。 就是在这样百折不挠地坚持下 , “金刚无缝胆”最终横空出世 。

金刚无缝胆—继防电墙后,海尔热水器又一颠覆性革新金刚无缝胆
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金刚无缝胆—继防电墙后,海尔热水器又一颠覆性革新金刚无缝胆】2020年金刚无缝胆已在5大工厂全面投产 , 年产能力高达500万台 。 新起点 , 新工艺 , 海尔以创新谋发展 , 全面持续把控产品质量 。 为能保证生产过程一丝不苟 , 海尔热水器斥资2亿元升级了全球领先的无人化生产线 , 全部采用智能机械化操作 , 确保生产质量万无一失 。 依托智造设备全面优化 , 打造金刚无缝胆至臻品质 , 开拓了电热水器行业新局面 。