工人工作总结( 二 )


二.个人方面工厂的人员变动其实比较随意,在完成了所需产品的生产后,也会被变动到其他的地方进行工作 。
在这种时候,我们就要去了解和学习其他的工作 。为了能在工作中做好,我在这一年中努力学习了不少相关工作的知识和技巧 。努力的去向其他同事请教学习,对自我可能会负责的地方有了更加深入的了解 。同时,自我所负责的主要区域,也常常会被人请教 。
在这个时候,我也会热情的为同事们解答问题,做好示范,负责的担当起自我的职责 。这一年在工厂的管理上头也有不少的变化,其实根本原因还是很多工友们在工作中不严格遵守纪律,导致领导不得不作出严格的要求 。但也正是在这样严格的要求下,我们员工们,都能进取的提升自我 。
随着之后奖励制度的提出,我们也变得更加的热情了 。
三.不足的地方虽然身为老员工,可是我也认? 。
工人年度考核工作总结

工人工作总结

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光阴似箭,岁月无痕,一段时间的工作已经结束了,这段时间以来的工作,收获了不少成绩,让我们对过去的工作做个梳理,再写一份工作总结 。你还在为写工作总结而苦恼吗?下面是我精心整理的工人年度考核工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧 。
如有不够,敬请原谅 。
一.专业技术人员应充分理解科技是第一生产力的意义,应将专业技术和市场经济紧密结合起来 。我认为,xxxx倡导的“科技是第一生产力”的深远意义,在于将专业技术转化为生产力,并应用到实践工作中,在转化过程中实现专业技术的升华,造就自己,体现个人对社会的价值 。将专业技术转化为生产力,我做了一定的工作,也取得了一定的成绩 。
比如xx年,将我厂硫酸车间“一转一吸”生产工艺改为“二转二吸”生产工艺,原“一转一吸”生产流程所产生的二氧化硫转化率低,造成排放于空气的二氧化硫超标,产量低,影响了本公司的经济效益又污染了环境 。通过这次改造,二氧化硫排放量达到国家的排放标准,并通过了省、市两级环保部门的验收,硫酸产量由原来年产1.5万吨提高到2万吨,大大满足了我厂磷肥生产的需要 。还有更重要的一点是减少了空气污染,改善了工人工作环境和附近居民的生活环境 。
另外,20xx年,我引进xx理工大学化工研究所研制的换热器新技术,即把硫酸车间换热器更换成空心环管壳式换热器 。在这次技改中被换下的六台换热器,由原来的折流板式更换成空心环管壳式,使用面积由原来的1835m2减少到1210m2,气体总压降由原来的15050pa降到6320pa,硫酸产量均换87t/d计,所需用热面积由原来的22.1m2(t/d)降至14.58m2(t/d),使我厂每年节约生产用电270000kwh,达到节能降耗的目的,取得了直接经济效益 。在实行技术改革实践的过程中,成效比较显著的是普钙车间的湿法生产改造工程 。
20xx年8月—12月,普钙车间投资120万元,将传统的干法生产改为湿法生产,年产量由原来的3万吨提高到6万吨 。工艺流程缩短了,省略了干法生产中的干燥、配酸系统和除尘设备,从而使生产成本降低了,据统计,就燃料、电耗、大气污染三项每年共计节约50万元 。
二.基础理论是搞好专业技术工作的前提 。
“万丈高楼从地起”,人类历史从一开始就存在着这样一条自然规律,即人类无论从事何种社会活动都是从基础开始 。基础是否牢固,直接影响其今后的发展,因此,没有基础,就谈不上发展,没有扎实的基础理论去指导专业技术工作,就没有技术成果的产生 。而每一基础理论的突破,都孕育着一场技术革命,可见基础理论对专业技术工作来说,是何等的重要 。我一向都比较注重基础理论的学习,而且根据本企业的生产实际系统地学 。
我任职化工工程师以来,每年都参加专业学习 。如20xx年的《无机盐化工产品技术》、20xx年的《无机化工生产流程设计工艺》、20xx年的《磷肥湿法生产工艺》等理论的学习,在以后的工作中得到很好的应用 。20xx年8月至于12月,普钙车间将传统的干法生产改为湿法生产,经过八个月的技改和试产摸索,一次投产成功,实现了不用脱水设备,直接进行“湿法磷肥生产”的工艺生产线 。我厂从64年建厂以来,普钙生产经历了三次不同的生产方法 。
前两次都是“干法生产”,这些传统的流程具备干燥、配酸系统、除尘设备,工艺流程繁琐、耗费大、污染环境,不利于工人和附近居民的身体健康,还给企业造成浪费 。湿法工艺流程的成功投产,不仅降低了生产成本,而且减少了工人的劳动强度,提高了工人的生产效率,改善了工人的劳动环境,附近居民对我厂的怨言减少了 。在这次技改工作中遇到最大的难题就是如何使产品水分达标 。我带领车间技术员经过几个月的生产摸索,找到了影响产品水分指标的六大因素及对应的解决措施 。