XJM-S系列机械搅拌式浮选机的工作原理是什么?( 三 )


4.技改方案
根据太西洗煤厂的实际情况 , 综合上述3种方案优劣 , 经反复论证 , 于2001年元月确定了浮选流程最终设计方案(图3) 。
四、投产后情况及改进措施
太西洗煤厂浮选车间于2001年5月建成投产 。该系统采用2台xJM-s16型浮选机和2台XJX-T12型浮选机 , 浮选人料用弧型筛进行粒度把关 , 精矿过滤回收 , 尾矿则由浓缩机浓缩后采用压滤机回收.
1.投产后的情况
(1)浮选机 。两台XJX-T12型浮选机 , 设计单机矿浆通过量350m 3/h , 实际通过能力为250m3/h:两台XJM—S16型浮选机 , 设计单机矿浆通过量500m3/h , 实际通过能力仅300m 3/h左右 。
(2)φ30m浓缩机 。2台φ 30m浓缩机的浓缩效率为η1=23.13% , η2=25.60% , 浓缩效率较低 。
(3)过滤机 。3台GP72型过滤机单机处理能力约12t/h;一台加压过滤机 , 处理能力约45t/h 。基本能满足要求 。
(4)压滤机 。2台340m2压滤机单循环处理能力为6t;2台500m2压滤机单循环处理能力8.8t , 可满足系统要求 。
(5)洗水不平衡 。由于过滤机溢流进入捞坑 , 溢流中的药剂 , 对捞坑的沉降效果产生不利影响 , 同时也增加了药剂损失 。浮选精矿冲水为清水 , 由于用水量较大 , 造成生产中洗水不平衡 。
2.工艺流程调整及设备的改造
针对浮选系统实际运行中存在的问题 , 对工艺系统和所选设备进行了调整:①对浓缩入料添加药剂 , 加速其沉降 , 提高浓缩效率;②将滤液打人浮选人料 , 使药剂复用 , 提高浮选速度和效果;③控制浮选系统清水使用量 , 提高精矿浓度 , 使洗水相对稳定和平衡;④调整浮选加药点 , 使药剂提前发生作用 , 加大浮选通过量;⑤将2台xJX-T12型机械搅拌式浮选机改造为FJCRl2-4型喷射浮选机 , 提高了单机处理能力 。
五、结论
经过调整和改造 , 4台浮选机的矿浆通过能力由1100m 3/h提高到2000m 3/h , 既节约了投资 , 而且降低了浮选成本2.74元/t , 其中:吨煤药剂成本降低1.11元 , 电耗减少1.63元 , 为系统能力的进一步提升奠定了基础 , 为跳汰洗选创造了良好条件 。
经测定 , 循环水浓度稳定在5g/L以下 , 整个系统数量效率达95.56% , 其中跳汰主选数量效率达96%以上 , 再选数量效率85%以上 , 浮选效率达86%以上 , 最终精煤产率比改造前提高了6-7个百分点 , 月综合产品水分由9.5%下降为8%以下 , 年增利润300万元以上 。