澎湃新闻|川航备降事件百页报告出炉:英雄机长高空缺氧驾机近20分钟


_本文原题:川航备降事件百页报告出炉:英雄机长高空缺氧驾机近20分钟
备受关注的川航3U8633航班备降事故调查报告出炉 。
6月2日 , ****(www.thepaper.cn)查询中国民用航空安全信息系统看到 , 四川航空3U8633航班备降事故调查报告发布 。
该调查报告共计142页 , 包括事实情况、分析、结论、安全建议、已采取的安全措施五大主要部分 。 对于全体机组和乘客经历的惊魂34分钟 , 报告从飞行经过、人员情况、航空器情况、气象情况、试验情况等角度进行了详述 。
2018年5月14日 , 四川航空空客A319飞机(注册号B-6419)执行3U8633重庆至拉萨航班 , 机上旅客119人 , 机组9人 。 飞机在重庆至拉萨巡航阶段 , 驾驶舱右风挡爆裂脱落 , 飞机失压 , 旅客氧气面罩脱落 , 后飞机备降成都 。 该事件造成一人轻伤、一人轻微伤 , 飞机驾驶舱、发动机、外部蒙皮不同程度损伤 。
凭借高超技术 , 带领航班成功返航的川航执飞机组获表彰为“英雄机组” 。 2018年6月18日 , 中国民航局、四川省政府决定授予川航3U8633航班机组“中国民航英雄机组”称号;授予刘传健“中国民航英雄机长”称号并享受省级劳动模范待遇;其中 , 奖励英雄机长刘传建500万元、机长梁鹏200万元、副驾驶徐瑞辰100万元 , 其他6名机组人员共100万元 。
调查报告指出 , 本次事件的最大可能原因是:B-6419号机右风挡封严(气象封严或封严硅胶)可能破损 , 风挡内部存在空腔 , 外部水汽渗入并存留于风挡底部边缘 。 电源导线被长期浸泡后绝缘性降低 , 在风挡左下部拐角处出现潮湿环境下的持续电弧放电 。 电弧产生的局部高温导致双层结构玻璃破裂 。 风挡不能承受驾驶舱内外压差从机身爆裂脱落 。
报告还原事故经过
此次的调查报告详细还原了该次事故的发生经过 。
2018年5月14日 , 川航空客B-6419 号机执行重庆至拉萨3U8633航班 。 机上飞行机组3人(责任机长、第二机长、副驾驶)、乘务组5人、安全员1人、旅客119人 。
当日6时27分 , 飞机从重庆江北机场起飞 , 6时56分 , 飞机上升到巡航高度 。
7时07分05秒 , 驾驶舱话音记录器(CVR)中出现“嘭”的一声闷响 , 机组发现右风挡玻璃出现放射网状裂纹 , 机组事后描述为“非常碎非常花 , 全都裂了” 。 5秒后 , 驾驶舱话音记录器中第二次出现“嘭”的一声 。 此时机长表示“我操作” 。
7时07分19秒 , 机组向成都区域管制中心(下简称“区管”)报告飞机故障 , 申请下高度 , 区管指挥下8400m保持 , 机组随后申请返航 , 报告风挡裂了 , 决定备降成都 。
调查报告显示 , 7时07分45秒出现多个故障:发动机发电机出现故障 , 左风挡、左右侧窗加温故障 , 自动刹车系统失效 , 1号、2号、5号扰流板故障等 。 随即自动驾驶断开 , 机长开始人工操纵飞机 , 飞机也随即下降高度 。
在7时07分50秒至7时29分39秒 , 座舱高度多次出现高度警告 , 而后机组遭遇了与区管短暂失联、挂7700代码(采访人员注:该代码表示航班遇到紧急状况 , 比如机械故障等)、座舱失压佩戴氧气面罩、机组宣布MAYDAY等一系列紧急情况 。
具体来说 , ****采访人员看到:7时08分17秒至7时17分08秒 , 区管通过多种手段持续呼叫机组 , 但未收到回应;
7时09分57秒至7时16分39秒 , 飞机高度一直保持在23600英尺(约合7193米)以上;
7时10分39秒 , 空管雷达显示飞机应答机编码设置为7700;
7时10分57秒 , 驾驶舱话音记录器中首次出现机组(副驾驶)佩戴氧气面罩后的呼吸声;
7时16分40秒 , 飞行高度开始低于23600英尺 , 继续下降;
7时17分09秒 , 区管连续呼叫机组但未收到回应 , 区管向机组盲发信息;
7时19分25秒和7时19分32秒 , 机组两次在区管频率中宣布MAYDAY(采访人员注:Mayday是国际通用的无线电求救呼号 , 在民航界 , Mayday是一个极其敏感的词汇 , 一旦出现在无线电通讯中 , 则意味着某架飞机已经遇到了实质性威胁生命的危险情况 。 );分页标题
7时20分17秒 , 机组报告座舱失压 , 后飞机继续下降;
在一系列下降高度操作下 , 7时29分39秒 , 飞机座舱高度警告消失 , 飞机开始准备落地跑道 。

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调查报告显示 , 该航班最终于7时41分05秒降落在成都双流机场02R跑道 。 7时44分06秒 , 与塔台建立联系 , 机组报告无法自主滑行 , 有机组、乘务员受伤 。
从发现风挡玻璃出现裂纹至飞机最终落地跑道那一刹那 , 全体机组和乘客经历了惊魂34分钟 。
报告显示 , 风挡脱落导致出现爆炸性座舱失压 , 副驾驶瞬间被强大的外泄气流带离座位 , 此时右座侧杆出现向前、向右的大操纵量输入(最大可能为副驾驶身体不由自主的触碰侧杆所致) , 同时自动驾驶仪断开 , 飞机姿态瞬间急剧变化 , 机长立即人工操纵飞机 。 机长曾试图用右手取出氧气面罩 , 但由于左手操纵侧杆 ,氧气面罩位于身体左后侧 , 且飞机抖动剧烈 , 主要精力用于控制状态 , 使用右手未能成功取出氧气面罩 。 从风挡爆裂脱落至飞机落地 , 责任机长未佩戴氧气面罩 。 其暴露在座舱高度 10000ft以上高空缺氧环境的时间为19分54秒(07:07:45-07:27:39) 。
风挡脱落后出现了爆炸性座舱失压 , 右座副驾驶被强大的外泄气流带离座位后 , 靠自身力量返回驾驶舱座椅 。 期间 , 副驾驶身体被驾驶舱仪表、风挡边框等硬物挫伤或划伤 , 身体受到安全带的拉扯 。 经诊断 , 副驾驶右眼挫伤、左上臂皮肤挫伤、右小腿后侧划伤、双侧腹股沟挫伤 , 已于2018年5月21日出院 。
事发时 , 5号位乘务员正在22排发餐 , 因飞机姿态剧烈变化而被抛起 , 造成腰部着地受伤 。 经诊断 , 该乘务员全身多处外伤 , 腰椎L1压缩性骨折 , 于2018年5月28日出院 。
27名旅客(20男 , 7女)送医院检查 , 存在心悸、气促、情绪不稳定等症状 。 其中4人症状较为明显 , 予以吸氧、补液等治疗;其余23名旅客予以高压氧治疗及心理干预 。 2018年5月16日 , 27名旅客全部出院 。

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经历了此次事故后 , 该航班执飞飞机也损失不小 。 报告显示 , 事件造成 B-6419 号机驾驶舱右风挡丢失 , 飞行控制组件(FCU)向右弯曲 ,130VU(含右侧遮光板)丢失 , 3、4 号主轮易熔塞熔化 , 主轮泄压 。 副驾驶的耳机和空勤登机证丢失 , 机长的 电子飞行包(EFB)丢失 , 头等舱隔帘、头等舱靠枕等丢失 。
2019年7月26日 , 调查组在四川省雅安市宝兴县一座海拔4273m高的山上找到了丢失的130VU和头等舱靠枕 。 此外 , 机身外表面存在多处划痕和点状凹坑 , 主要分布在机头、右侧发动机进气道、右发进气整流锥、右侧大翼 。 未见明显雷击、电击、雹击、鸟击痕迹 。

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报告排除多方面起因
调查报告从多个维度分析排除了可能引起该起事故发生的原因 。
其中 , 从飞行机组方面 , 人员资质、身体健康情况等均符合要求 , 维修人员和其他相关人员也都符合中国民航规章要求 。
在航空器方面 , 此次执飞飞机的制造厂家为空中客车公司 , 机型为A319-133,属于A320系列 , 至该次事故发生已有7年机龄 , 总飞行时间为19942小时 , 总飞行起落次数为12937次 。
在航空器放行情况方面 , 报告显示 , 3U8633航班为 B-6419号机当日首发航班 , 维修人员依据航前工作单完成航前检查 , 结果正常(最近一次航后与航前 ,机组未反映任何故障或异常情况) , 且无缺陷记录和故障保留 。 截至5月14日事故当天 , 该机持续按照有效《维修方案》实施维修工作 ,最近一次定检为4A5 , 于2018年4月12日由川航自主完成 ,结果正常 。 根据B-6419飞机工程管理与维修工作记录 , 确认该机事发前处于适航状态 。分页标题
在风挡使用方面 , 该飞机的驾驶舱前风挡由SGS制造生产 , 该风挡为原厂装机件 , 自安装之日起至事发时未进行过拆装工作 。 同时 , B-6419号机交付后川航对适用的适航指令、服务通告、服务信函等均进行评估 , 并已完成 。 川航《维修方案》中涉及风挡及风挡区域的维修条目共4项 , 均已按要求实施 , 川航维修方案根据空客维修方案评估制定 , 其检查要求满足空客方案要求 。
在维修记录方面 , 报告显示 , 2017年2月16日3C检中 , 发现左右风挡气象封严风蚀 , 已按AMM56-11-11手册修理(非例行工作单卡号 MTL0786) 。 其余工作单卡 , 未发现异常 。

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此外 , 报告显示 , 事发时飞机所处区域无雷电、冰雹天气 。
风挡玻璃爆裂追因
A320系列飞机的风挡系统由左右2个子系统组成 , 每个子系统包括1块风挡、1个滑动窗、1个固定窗 , 1台风挡加温计算机(WHC) 。 其中 , WHC1对应左侧 , WHC2对应右侧 。 风挡温度调节和窗温度调节是独立的 。 电加温系统在发动机启动时自动启动 , 也可通过开关按钮来进行控制 。 在结冰或有雾的情况下 , 通过电加热确保风挡和窗的透视度 。

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那么风挡自身的构成是怎样的?
A320系列飞机风挡由钢化玻璃、树脂夹层、Z型板、气象封严、封严硅胶、接线盒等组成 。
风挡的三层钢化玻璃中 , 外层为约3mm厚的物理钢化玻璃、中层和内层为约 8mm厚的化学钢化玻璃 , 玻璃层之间有聚氨酯夹层、PVB夹层 , 外层钢化玻璃的内侧安装有导电加温膜 。 中层和内层的钢化玻璃起主要结构承力作用 , 能够抵抗冰雹和鸟击损伤 。 风档通过3片金属压板(上、下和共用的中鼻梁) , 使用螺栓固定安装在机身结构上 。
加温膜夹在外层玻璃与聚氨酯层之间 , 由一种全透明柔性膜加上特殊的电阻电路组成 , 其工作原理类似电热毯 , 电流通过电阻丝产生热量来进行加热 , 避免风档起雾结冰 。

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报告显示 , 对SGS风挡制造场检查和对翻修的风挡进行分解检查 , 发现风挡两层结构玻璃边缘使用了铝胶带进行包覆 , 且拐角处存在褶皱 , 铝胶带与结构玻璃之间存在空腔 , 沿结构构玻璃边缘呈环状贯通 , 致使封严硅胶无法与玻璃的紧密贴合 。
此外 , 在SGS查看同型风挡维修记录中故障检测描述信息 , 对该型风挡封严硅胶破损的数据进行统计 , 查阅71份发往中国用户的风挡维修报告 , 其中有37份记录涉及“封严硅胶破损”的描述 。 在中国国内检查7块SGS生产的A320系列飞机风挡的封严硅胶 , 其中5块有不同程度封严硅胶损伤 。 在SGS车间检查了中国不同航空公司送修的 9 块同型风挡封严、Z型板、接线盒 , 发现封严硅胶有不同程度的破损 。
2018年9月-2019年5月SGS对返修的A320系列风挡进行了检查 , 被检查的298块风挡中有31块存在水汽侵入接线盒的情况 。
报告称 , 根据空客提供的持续适航信息 , 川航B-6419事件发生前 , 空客机队曾发生过6起风挡双层结构玻璃破裂事件 , 但风挡保持了整体结构完整未从机身脱落 , 飞机安全降落 。 历史报告显示 , 电弧放电产生的局部过热是导致风挡双层结构破裂的主要原因之一 。
导致双层结构玻璃破裂的可能原因包括:意外原因的外力损伤、结构玻璃质量问题、维修维护不当以及使用过程中的突发局部高温 。
报告在排除了天气、鸟击、维护不当等原因后发现 , 玻璃爆裂存在一连串的前后逻辑顺序 。
首先 , 气象封严和封严硅胶的破损 , 以及导线的结构特征 , 为水汽渗入风挡提供了条件 。 对风挡制造现场进行检查时发现 , 该型风挡 (PN:STA320-2-7-1)制造过程中 , 铝胶带与结构玻璃间存在缝隙、转角难于良好贴合 。 铝胶带褶皱区域形成的内部环状空腔为水汽积聚提供了空间 。 此外 , 接线盒内部的空腔也为水汽存留提供了空间 。分页标题
之后 , B-6419号机风挡进水后 , 电绝缘性下降 , 在潮湿环境下A线产生了持续性电弧放电 , 即湿电弧放电 。 结合A线的金属镀层剥落 , B线绝缘皮外侧有熔融态铜 , 以及中国民航用户的SDR数据和空客提供的事件调查数据 , 表明电弧是产生局部高温的原因 。 (采访人员注:A线和B线为加温膜的加温供电导线)
接线盒内残存的导线绝缘皮碳化(碳化温度应在400度以上) , 绝缘皮外侧有熔融态铜(铜熔点为1084度) , 结合残存导线的长度、分布和走向 , 表明A导线端头曾出现了局部高温 ,且高温区域正处于内层结构玻璃的边缘处 。 并且过热区域被确定位于两个结构层的边缘 。
因此判定 , 基于A线过热的事实 , 由于玻璃具有受到热冲击易破裂的特性 , 可以判定A导线端头出现局部高温导致双层结构玻璃爆裂 。
综上所述 , 报告对此次本次事件的最大可能原因判定是:B-6419 号机右风挡封严(气象封严或封严硅胶)可能破损 , 风挡内部存在空腔 , 外部水汽渗入并存留于风挡底部边缘 。 电源导线被长期浸泡后绝缘性降低 , 在风挡左下部拐角处出现潮湿环境下的持续电弧放电 。 电弧产生的局部高温导致双层结构玻璃破裂 。 风挡不能承受驾驶舱内外压差从机身爆裂脱落 。
建议与改进措施
报告在最后对空客、欧洲航空安全局、中国民航局和航空运营人分别给出了具体建议 。
对空客 , 报告提出5点建议 , 一是建议空客基于川航“5.14事件”和历史类似事件建立失效模式 , 评估并改进风挡设计、选材和制造工艺 , 防止水汽侵入和存留在电加温系统 , 降低电弧产生的可能性 , 避免双层结构玻璃破裂 。
二是建议空客基于川航“5.14事件”和历史相似事件分析所建立的失效模式 , 研究在风挡加温系统中增加对电弧的探测和防护功能 。
三是建议空客督促风挡制造商加强风挡生产质量控制 , 确保风挡制造持续符合设计标准和制造工艺规范 。
四是建议空客完善在役风挡检查方法 , 及时发现水汽进入、绝缘性下降等安全风险 。 建议空客修订完善气象封严的检查程序和周期 , 以确保运营人能够及时识别两次定检期间出现的气象封严损伤 。
五是建议空客评估A319飞机驾驶舱增加安全防护措施的必要性 , 降低在驾驶舱快速失压时 , 驾驶舱门与120VU接触对驾驶舱电路跳开关的影响 。
对于中国民航局 , 报告建议 , 建议民航局根据机型特点 , 要求25000ft以上运行的增压飞机 , 在“驾驶舱风挡/窗户有裂纹”非正常处置程序中增加记忆项目:系好肩带——系好;氧气面罩——使用;发现驾驶舱风挡/窗户有裂纹——识别 。
对于航空运营人 , 报告提出2点建议 , 一是航空运营人在相关手册中明确 , 如飞行员因为操纵飞机等原因 , 不方便自己戴上氧气面罩 ,其他机组成员应该在自己先戴上氧气面罩的情况下 , 第一时间协助飞行员戴上氧气面罩 。
二是航空运营人为了精确测量飞 机座舱高度(压力)的变化 , 有利于系统故障的调查与预测 。 建议将座舱高度的采样率和记录率提高至1秒1次 。
报告披露 , 本次事件后 , 空客更新了飞行手册(AFM)、飞行机组操作手册(FCOM)和快速检查手册(QRH) , 将程序修改为:
——系好肩带 。
——如果确认内层(结构层)有裂纹 , 则使用氧气面罩 。 (注:如果内层不受影响 , 表示至少有一层结构层保持可用 , 并能够承受最大压差 。 )
——内外压差达到5psi时 , 取下氧气面罩 。
上述版本已于2018年12月发布 , 并通过特定的飞行运行传输系统传达给了运营人 。
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